02 生產效率大幅提高,良品率增至99.4%
■相機選型問題:由于機器人在拍攝位置可以靜止不動1秒左右,所以未選用500萬像素的全局快門工業相機,而是選擇了卷簾快門1000萬像素相機,光源由原來的2根藍色條形光源增加至4根。
■夾具問題:更改夾具,增加1個機械結構用來輔助角度矯正并且去掉1個定位銷。
■多種型號工件測量問題:康耐視請工廠提供“零誤差”工件(就是三坐標測量后基本接近生產圖紙尺寸的工件),分別測試四種型號的缸體和四種型號的缸蓋,尋找特征規律,找到幾種型號通用的特征點。
■光線問題:在相機和光源整體結構外增加遮光板,既可以屏蔽外界光又可以保證條光的聚集性。
*缸體引導圖片
目前,EA211發動機工廠在車間已經成功部署了康耐視3D視覺產品,實現了機器人高精度快速抓取發動機缸體、缸蓋,而且引導效果穩定,自動化上料速度遠超人工上料,缸體磨損基本不再出現,工件良品率從96%提升至99.4%左右,極大提高了生產效率。此外,工廠將節約下來的5個工位共計10位工人也分別投入到了其他工位,整體生產成本大幅度下降。工廠負責人對康耐視的技術水準和服務質量點了大大的贊,并表示未來有機會與康耐視再次攜手合作!
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